三鋼煉鋼護筒廠家創(chuàng)氧氣利用最好成績面對全球經(jīng)濟危機給鋼護筒行業(yè)帶來的嚴峻挑戰(zhàn),三鋼煉鋼護筒廠家把學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動與促進企業(yè)發(fā)展有機結(jié)合,努力化“?!睘椤皺C”,使企業(yè)在逆境中持續(xù)奮進,生產(chǎn)經(jīng)營亮點頻現(xiàn)。2009年4、5兩個月,該廠制氧生產(chǎn)連續(xù)2個月基本實現(xiàn)氧氣零放散挑戰(zhàn)性目標,氧氣總產(chǎn)量7952.3萬立方,平均利用率99.41%,比去年同期的96.12%提高了3.29個百分點,僅提高氧氣利用率節(jié)約成本138萬元。
兩個月,3個百分點,138萬元成本效益。在三鋼,看不見、摸不著的氧氣竟然創(chuàng)造如此“雷人”的經(jīng)濟效益。是“神侃”嗎?不是!
利用出效益
氧氣放散是鋼護筒企業(yè)普遍存在的問題。1立方氧氣的生產(chǎn)費用是0.53元,放散1立方氧氣,就是白白丟了0.53元。氧氣生產(chǎn)產(chǎn)量是均衡、穩(wěn)定的,而煉鋼、煉鐵等主要用氧大戶瞬時需求量變化較大,是不均衡的,這給氧氣放散率控制工作帶來了很大的困難。為此,三鋼煉鋼護筒廠家從三方面入手,實現(xiàn)氧氣零放散。首先,增加氧氣儲存設(shè)施,加大調(diào)節(jié)能力。新上一個3.0兆帕,1000立方氧氣球罐和500立方液氧罐,使氧氣儲存能力擴大到1800立方,相當于多設(shè)了一個“氧氣銀行”儲蓄所,存取自由,方便生產(chǎn)。其次,調(diào)整空分工況,實行變工況操作,平衡各主要工序氧氣用量。在冶煉用氧低谷時,對部分制氧機實施小范圍減量操作,減少加工空氣量,增大膨脹量,多出液氧少出氣氧。
在冶煉用氧高峰時,對制氧機實施增量操作,增加加工空氣量、減少膨脹量、少出液氧多出氣氧、液氧汽化等。當生產(chǎn)用氧出現(xiàn)大幅度減少,變工況調(diào)整氧氣仍過剩的特殊情況時,根據(jù)氧氣過剩量多少、時間長短、不同機組開停機費用,找出最經(jīng)濟的開停機生產(chǎn)模式。第三,在生產(chǎn)管控中心的指揮和調(diào)度下,強化各工序用氧管理。當煉鋼鑄機停澆、生產(chǎn)準備或等鐵時,用氧減少時,煉鐵高爐增加富氧和化工造氣生產(chǎn)用氧。通過加強分廠之間的調(diào)度與協(xié)調(diào),摸索出一套相對科學(xué)合理的供氧制度。
經(jīng)實踐,2009年1~5月份,氧氣利用率指標向好,從1月份的96.45%逐月提高至5月份的99.63%,氧氣平均利用率98.28%,比去年同期提高了2.19%,減少氧氣放散435萬立方,節(jié)約了230萬元成本效益。
? 2019-2024 YuTongPipe Inc. 鹽山昱通管道有限公司